-
Постов
1159 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
26
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Магазин
Весь контент Sieben
-
Ну а Ардуино, без перебоев работает только с Iracing. Но это смотря какая OS, ну или что ей там нужно. Это же не говорит о том что, тоже там какой то брак с Ардуинами. )
-
Вот это ж поворот то, а. Плюс если речь о настройках, какая разница где их смотреть, что бы с ними разобраться.
-
@poulk через "London is the capital of Great Britain... "в поиске, не пробовал найти настройки? Если в них дело.
-
Ну так это больше похоже на проблем новой корсы тогда, а не платы. Или бтс, ещё лучше. Включите Ардуино с EMC для сравнения например.
-
Всего навсего, не в курсах был, что в этой корсе:
-
А вот оно чё. Понятно )
-
А точнее?
-
На чём катал такое время?
-
Говоря о параметрах БП, могу показать замеры крутящего на разных БП с разным вольтажом. Там где 22 вольта и 2,4Khz PWM, спасибо DarkGracius, просвятил, можно ли спокойно связывать два последовательно связанных БП с разным амперажом. Можно, но ток будет брать с того который с меньшим. Ну так вот: Один был 12v12a, второй 12v 33a. MMOS, BTS. 22v/~ 6a потребление на "лимитированном" по амперам БП. 12v/~ 12a потребление с 12v/33a БП 30%gain 400g/m 22v 2.4Khz 55%gain 450g/m 22v 2.4Khz 100%gain 520g/m 22v 2.4khz Только 12v 33a. 30%gain 120g/m 12v 16khz 70%gain 350g/m 12v 16khz 100%gain 520g/m 12v 16khz
-
@dvkokh Главное следить за температурой мотора. Бери с запасом. С 24 вольтовыми блоками, моторы MY, с одним БТС не работают с pwm на 16Khz и БТС выключаются. Одно из решений это самые низкие частоты pwm. Но это звуковое сопровождение от pwm на них. Если не парить, то вперёд. Либо установка двух БТС. Но 12 БП вольтовый тоже подойдёт. И будет работать хорошо и на одном БТС без проблем. Но с 24 вольтами мотор ведёт себя чуть поинтереснее.
-
Я ему сказал пусть Spring обозначит в десктопе. По крайне мере, для одного DIR+PWM, её нужно выставлять, что бы были переключения в центре. С твоим "генератором", тебе надо попробовать обязательно)
-
Одна 1:3. Там если прокручивать, и выдернуть провода с мотора, то разница почти еле заметна. Есть но не сильная. Ровно если сами провода мотора между собой замкнуть. Просто у кого то и с одной томозянки через чур, насколько я понял, заметные, чтобы на них, не обращать внимание. Кстати, ты не заметил, отклик не раньше вдруг стал срабатывать, например в тесте на линейность? Ну например надо было поставить 80% Max Force, а с 2мя дирами, ну пусть будет 40%, и сразу идёт без мёртвой зоны. Не тестил на такое? И что с этим делать? )
-
Интеретсно конечно, но в моей базе такого нет. Легко вращается и без этого. Тип один, делает софт на стм в альтернативу MMOS говорит, что вечное трение, даже с двумя DIR + PWM.... Мотор вообще не крутится, пока оба дир на 5в не сделает. https://www.xsimulator.net/community/threads/open-source-force-feed-back.13858/page-5#post-198402
-
@0niki0 итд, а вот с этим вашим. мотор не крутится легко, с 5вольтами на ren len, по схожести это как если поставить в MMOS какой нибудь фильтр в десктоп эффекте? На столько тормозит, или ещё больше?
