Top.Mail.Ru
Перейти к содержанию
Новости в мире симрейсинга
Новости

Sieben

Рейсеры
  • Постов

    1159
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    26

Весь контент Sieben

  1. Боюсь с механикой придётся поработать по любому) Родного выхода вала с обратной стороны мотора нет. ) Но есть такие решения тоже. )
  2. Любезно предоставлю схему, выше сказанного. ) Диоды главное - ultrafast recovery diode. Так же набираются в параллель.
  3. Не почти, а отдельным. ) Нормальные игры поддерживают кучу отдельных контроллеров. Есть такие что нет, которые слеганца древние. Поэтому это единственный минус, такого решения. Скачай ещё dxtweak2. Можно без настроек, диапазона осей и без этого, но удобно. В EMC, тоже это удобно продуманно. Под осью будет SET MIN/SET MAX диапазона. Всем, ещё настоятельно рекомендую, добавить в схему подключения параллельно по питанию конденсаторы, руководствуясь значением "ripple current". На примере кондёров фирмы Samwha, серия RD. samwha_rd.pdf Или Panasonic electrolytic capacitors datasheet Panasonic FC-A Caps.pdf т.е. в зависимости от вольтажа конденсатора, 50/60v и номинала ёмкости, набрать параллельно соединённый банкой, в общей сумме по RP значению, чем больше в итоге, тем лучше) Т.е. Panasonic 270uF - 1200ma - x20шт конденсаторов = 24 Ампера. итд. Значения могут быть и больше. И Flyback диоды бы тоже хорошо. И не просто хорошо, а очень бы хорошо) И плюс активное охлаждение BTS )
  4. https://www.youtube.com/channel/UCe6N3hxeEd2DB_undoxaIMQ https://www.youtube.com/channel/UCrMH3yP67hjNvRbSHURawOA EMC09 https://drive.google.com/file/d/1F6UhFhHaGYqgZzgr4B8vnaVw6vmGyaZ3/view?usp=sharing stank, Проверь надёжность соединения проводов.
  5. stank, некоторые ставят педали отдельно на ардуине с emc прошивкой.
  6. Выпилив непосредтвенно реле из драйвера, и заменяя его мостовой схемой на транзюках, возник вполне резонный вопрос, почему собственно бы не дать шанс одному БТС7960, вместе в команде с диодами холостого хода, и конденсаторами. ) Фото драйвера с реле. В качестве небольшого резюме, опыта по использованию релешки. Вот честно говоря, не знаю, какую оценку дать , потому что заменив на БТС, и выкрутив FFB на 100% Gain, Constant и фичу в виде Scale до x2.5 раз Constant в EMC09, получилось почти, такие же коллебания руля в ценре, как и с реле, но на гораздо низких значениях FFB, когда была релюха. Для BTS оставил всё в сотке и снизил Scale x1.5 Constant. Если x2.5, чипы слеганца сильнее нагреваются, поэтому выставленно пока в более "осторожных" режимах, всё это дело. (Scale x1.5 Constant.) Опять же повторюсь, что с "реле драйвером" качало гораздо сильнее на гораздо более низких значениях силы. Момента переключения, по смене направления вращения, тоже не заметны, с релешкой, как может показаться. Тоже самое в центре. Но короче, если бы не "осциляции" по центру, как следсвие вынужденное уменьшение силы ffb, для её устранения, получился абсолютно адекватный и мощный играбельный драйвер. Если это конечно вообще его проблема, т.е. смотри абзац выше. Можно конечно соеденить его с мостовой схемой, из начала экспериментов, мда и посмотреть что получится. ) Может быть пойдёт даже первый вариант diy драйвера, но уже c правильной обвязкой по части диодов, и кондёров. Даже может быть получится забить на необходимость deadtime-ов для моста. БТС7960. Как было озвученно ранее, номера чипов в этом бтс, вроде как из правильной серии. (617) Линейность базы с рулём 1.4 кг. Вот эта криптоватось кривой, кажется ещё благодаря тому, что используется не MMOS а EMC. Arduino не STM32. Предположительно. Так как, в сравнительном тесте было достаточно одного запуска, и получается ровная кривая линейности , в MMOS, c EMC видимо есть свои небольшие мультики, на этот счёт. Но напомню, что она была ровной, при экспериментах с diy драйвером первой версии и c EMC09) Так же всё в сотке для теста. Для релешного драйвера, значени были подскручены) BTS7960. Видос контрруления, сейвов, итд. особенно в предпоследних поворотах. Заезд на релюхе)
  7. На стм писать код куда "интересней".... Этого можно было бы и не делать... )
  8. Вот. 4khz.) https://www.drivingitalia.net/index.php?/forums/topic/76596-volante-direct-drive-con-arduino-stm32/page/154/#comments
  9. Забудь про эти гармоники ШИМ, если о них вообще есть смысл говорить, и если они вообще там присутствуют. ) Нету там никаких писков.) Dd в тесте, 8khz скорей всего. На 20+ khz с бтс, движок может пискнуть, еле слышно кратковременно и редко, при некоторых режимах работы, и когда нагреется. Но это не о чём совершенно. На 4khz diy наоборот, при повороте на большой градус руля например, звук пропадает. Это если интересно. Гораздо больше интересен вопрос необходимости гальванической развязки контроллера и драйвера, по части, сигнальных проводов. Потому что, у них общие земли, и наблюдались раскрутки руля не в тему, с бтс, при вылетах с трека в игре итд. Тоже самое было с diy h-мостом, без оптопар. Ардуину наверно это выносило слегка. С опто развязкой, таких мультиков нет, в diy pwm+dir драйвере, даже при том что там тупо реле. ) Как бы это представляется верным объяснением. Разница кажется как раз и может быть только в по. Что тоже спорно между прогами. То что стм быстрее пердуины, тут особой роли, кажись, не играет. Есть ролик, кстати, популярно объясняли что ардуина, "задушенна," и могла бы гораздо быстрее даже стм по скорости своего процессора)
  10. Syava, ты на частотах выше 16khz pwm, уже не будешь слышать этот звук. На diy драйвере тоже, никаких гармоник "не слышно" ) Далась тебе эта тема... Мотор, он "по совместительству" , как динамик. Народ делает diy pwm контроллеры для машин, ссылку я уже приводил пример, и используют частоты 20khz, без каких либо фильтров. И вряд ли там будет писк. ) А нормальные драйвера могут работать и на 2-3Mhz и выше.
  11. Как то один чувак иностранец, выдал мою работу за свою, по 3d. Это было эпично, когда его раскусили и я нашёл его тему отписавшись в ней) Ну а Авито он такой, Авито.) Он уже месяц это продаёт
  12. Хм. В EMC там ppr вписывается как 1600, с 400ppr энкодером. Для MMOS, надо было внести CPR как 400. Если 1600, то там бред получался, энкодер приходилось крутить фигову тучу раз.
  13. Это вряд-ли. ) Но очень интересно конечно будет глянуть на результат с высшими передаточными под этот мотор. Он может быть совсем медленным тогда. А блок питания какой?
  14. Piradik 5, Та про драйвер который я сам запилил. Жди бтс, не парься) А где увидел?
  15. 19nm не 19nm, но тебе хватит с таким мотором) Ну а по оборотам всё равно будет просадка. Как бы там не было) Опять же, было на первой стр. темы.
  16. Тады жди другой бтс. Могу конечно посоветовать diy драйвер. Но ты ж не будешь его собирать. Плюс, надо бы убрать от туда реле, и обычный мост поставить. На сильных настройках ffb, по центру скорости переключения реле слеганца не достаточно, что бы не было осцилляций в центре. А так всё гуд.
  17. Syava, на валу руля, должно быть 200 об\мин. как минимум. Этим можешь и ориентироваться. Смотри на пример каравана, по факту его оборотов, уже были расчеты, и они совпали и без опубликования тестов до этого.) Есть расчёты и по другим движкам. Зайди в мою тему, если не был. Там полно данных с тестов. Включая и g25, и серво DD. И тут они были тоже. Насчёт не меньше 10нм, ты не совсем прав. Fanatec если не ошибаюсь, 5-6 nm. Ессесно ДД никто сюда не сравнивает. Уже достаточно есть, разных сборок, на разных моторах, уже можно было бы и вникнуть, проанализировать)
  18. Как она называется? . .p.s. всё сорян, подобрал. CR1220.)
×
×
  • Создать...