Top.Mail.Ru
Перейти к содержанию
Новости в мире симрейсинга
Новости

Sieben

Рейсеры
  • Постов

    1159
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    26

Весь контент Sieben

  1. At some point the load increases to the point where the motor cannot provide more torque then the motor will stall, the back EMF will be zero and the curent tends towards the supply voltage divided by the DC resistance of the winding. ....двигатель остановится, обратная ЭДС будет равна нулю, а ток – устремиться к напряжению питания, деленному на сопротивление постоянного тока обмотки.” https://www.quora.com/Why-does-stalling-a-DC-motor-cause-more-current-to-flow-through-it https://slideplayer.com/slide/10008324/ По MY 1016 средние значение сопротивления ~0,28 . По формуле и получаем - 85A. А драйвер всегда должен быть выше по току "stall current" мотора. https://dccwiki.com/Stall_Current Вот оно как, Михалыч. Вот оно чё.
  2. C 3:30. (есть субтитры на инглише) Было б без этого, BTS один на этот мотор, не вырубался бы. ) Плюс в своём тесте спалил тонкие провода моментально, остановив вращающийся мотор. Провода шли с блока питания, на драйвера. Если бы просто замкнуть их с БП, то их 12A в угольки вряд ли конвертнули мгновенно. ) Как то так)
  3. https://www.xsimulator.net/community/threads/cousin-of-osw-open-sim-wheel.10915/ Где то там, он говорил что его устраивает.
  4. Это по данным BS Simulator. 24V/20A у него блок питания. Такой же мотор MY1016 запитываю, пока через 12V/12.5A. Половина мощи которую ему можно спокойно втащить, но и уже тоже норм) Да с ними есть удачный, со слов автора, пример DD руля)
  5. Ну MY1016 например под нагрузкой подскакивает ~80A. Один BTS его не вытащит. С твоим мотором конечно может быть меньше. В пределах и одного драйвера. Но так сказать, для подстраховки, та и им облегчить работу ) Ok.
  6. Наверно будет лучше 1:6 вместо ~1:4. BS Simulator например перешёл на такое соотношение. Говорит, типа попалил не один мотор с таким передаточным. Да и в промышке вроде такое же. Хотя и моторы другие. По мощней. Драйвера параллелить, не будешь, или и одного, по амперажу, хватит для этой моторки?
  7. ВАЗовский переходник под спорт руль, оказался интересный предмет. Втулка которая мешала нормально поставить адаптер, оказалась туда просто запрессована. Это если адаптер вот такого плана. И кажется понял как подружить EMC с Корсой. Просто после того как, выставлены ползунки FFB, её надо перезагрузить. Вроде оно.
  8. Можно и на чипстере глянуть. https://chipster.ru/catalog/components/switching/encoders/ Например схема подключения "энкодера" к кнопкам. http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/ubb/printthread/Board/81/main/383161/type/thread
  9. TOPMO3 Ссылка есть? Сейчас никаких признаков нет. В магазине проверял тоже сразу. Посмотрим. Люфтанёт так люфтанёт.
  10. morganchik Это не из интернет магазина. Чуть позже гляну по чеку. Но кажется такой же, как тут: только коробочка была noname, с парочкой букв/цифр. https://www.avito.ru/kolomna/zapchasti_i_aksessuary/bystrosem_dlya_rulya_982183430
  11. Quick release. Прикрутил к ВАЗ-овскому переходнику для спортивных рулей. Слегка не подходит, но в поряде. Надо было спросить переходник для него. Но с учётом, что пока это не прикручено к рулевой колонке ВАЗ, к рулевому валу, фото выше, это точняк, то что надо. Чуть больше фото конструкции. Это всё чисто "фристайл" без лишних заморочек. Но очень прочно. Цепь как струна) Ну и STM. В EMC есть баг. Для Корсы нужно открывать заезды, пока не подхватит FFB. Либо сохранять два раза профиль в EMC, вкл/выкл шнур Arduino. Надеюсь в mmos без это херни. В отличии от Корсы, В Ирке EMC работает хорошо. Можно попробовать "Wheel Config" на эти дела.
  12. Есть идея базу с мотором сделать отдельно, и соединить вот с этой ерундой. Поэтому, если quick release, то наверно только "коротышку". ) Но можно и проще. С учётом того что идёт настоящий вал, можно и гайку покрутить, с переходником ВАЗовским для каждого руля отдельно. Дешевле выйдет любого quick release-а. ) Не говоря уже о самих крепежах руля к самому переходнику. Это как бы тоже ,не особо запарно)
  13. Не это, Saturation x в Wheel check в середину выставил просто. Крутится очень быстро)
  14. Та не, нормально. Тоже казалось будет через чур громко, уже изначально. Ну вполне сносно, абсолютно. Но нужно нормальный шкив с ременной. Конечно будет тише. Всё верно. Путаешь) Это ведь понижающие передаточное отношение.
  15. FFB подключено. Поменял местами PWM провода на драйвер и всё заработало. Используемый софт: EMC SOFTWARE: - от EBOLZMAGY. https://drive.google.com/drive/folders/1_bqvdywVJx2uescXi4YgN1H_9-k0qUPQ IR FFB test 1.72. Cycle test.
  16. Уводите детей от голубых экранов Это тестовая сборка. Крутится как скутер при подключении питания. Фиг знает чё с ней делать.
  17. Просто видео, рабочей схемы. Энкодер конечно в сравнение с тем датчиком Холла и редуктором, даже без люфтов в редукторе, в сравнение не идёт. )
×
×
  • Создать...