Top.Mail.Ru
Перейти к содержанию
Новости в мире симрейсинга
Новости

Sieben

Рейсеры
  • Постов

    1159
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    26

Весь контент Sieben

  1. @propeler а можно и тут спрошу. Для твоей прошивки в авиасимы, будет поддержка обычных коллекторных двигунов?))) Ну как типа mmos только для двух осей ffb РУСа.
  2. Прекрасно работате, это когда во всём диапазоне отсчётов датчика, т.е. с расположением магнита в торец с его продольным вращением.) Реализация в железках, не сложнее)
  3. @ksg79 у тебя не совсем правильно магнит по отношению к датчику расположен.
  4. @fragma4 та отличный мотор, ставить смело)
  5. @Underground https://forum.il2sturmovik.ru/topic/12943-народный-ffb-возможно/?do=findComment&comment=804062
  6. С 523-ими, по описанию с прокруткой после ограничителя, сто пудов похоже на пробитие мосфов высоковольткой с мотора. ) @Kein Engel ZlatZlat кулер 120x120 по габаритам сюда идеально. Тоже такой ставил.
  7. Ну да. Потом кулер нормальный, поставить, можно на расстоянии. Это вариант проще. Работать будет нормально. Есть ещё варианты охлаждения от насоса от надувных матрасов, с подводкой воздуха по патрубкам. 4ый магнит таки вытащил. Понятно. По сути можно и оставить, если держится, та его часть в моторе. То что вращается не туда, смени местами или pwm , или полярность, с тестом на небольших настройках в проге. Если не оно, то бтс.
  8. Не пытался попробовать так оставить, убрав только то, что осыпалось? Вполне вероятно, что сойдёт и так. P.S. Советую мотор технично насверлить для отвода тепла, и продувки, пока разобранный. Пригодится)
  9. @thor_nsk у него номинал по току указан как - 8,5A. Мощность ~ 350W. Ну если 12 вольт, БП W400 будет более чем, на всё про всё. 400W - 12v33A. https://ek.ck.ua/ru/servodvigatel-postoyannogo-toka-pik-12-3-10-4/
  10. @thor_nsk по теме уже куча всего сказано было просто. У тебя мотор 24в 14A в номинале по табличке например. На этом номинале напряжения, ПТ мотора 80A, на 24вольтах питания. На 12вольтах - 40A. Зависит от сопротивления намотки катушек якоря. Мотор тут даже не считай, а всегда с застопоренным якорем работает. Если будет у тебя БП обеспечивать 80A+, то мотор их сожрёт, с 24 вольтами. И работает он не несколько секунд в таком режиме, а постоянно. Идёт колоссальный нагрев, и очень быстрый выход мотора из строя. Это не режим работы стартера в ДВС. Плюс, на сменах вращения, пт удваивается, так как мотор это катушка. Сюда ищи плату управления мотором которая ворочит ток в этих значениях, и оставь ещё что бы был нормальный запас от этой цифры.... Это кратковременно, но от этого не проще. Для этих целей, вернее, и для этих целей, для 24-48v прожорливых по току моторов, ставят 12V напряжение. Но здесь хорошо уже иметь запас по току в БП. Потому что отсутствие номинала напряжения на моторе, мотор начинает компенсировать током, для того-же крутящего момента. В это же самое время, нужно учитывать не превышение потребления номинального тока, на табличке мотора, в примере 14A, которое хавает мотор, при своей работе. По сути, в не зависимости от выбранного режима работы. Это подтверждает практика. Номинал, это почти гарантия, что он не сгорит, но будет на пределе. Можно ставить принудительное охлаждение , которое опять же должно быть правильным, и обдувать обмотки. Это будет какой-то дополнительный процент к его нормальной работе. Даже слега может быть и ток поднять. Но в любом случаи, будет нагрев. Не вдаваясь в подробности по работе на STM32 MMOS, но Arduino EMC, в сотке всего настроек силы FFB, мотор скутера MY1025 хавает очень прилично, как раз свой расчётный ток из 400W БП 12V33A. Но практического применения, кроме зарисовать типа +100500 НМ крутящего, тут нет. Играть будет не возможно. Буквально один круг и мотор там уже как сковородка. Из практики, можно спокойно взять номинальное напряжение для 24вольтового, ну и и пусть 10A блок питания. Мотор будет работать более чем хорошо. Я на сколько понял, тут вообще "практически пофиг" какой ток у БП. Ну 10-12a более чем нормально, и то много. Сам блок тоже будет в порядке. БТС, вот тут уже одним, с номиналом мотора по напряжению из БП, может дело не обойтись. Смотря какой мотор. Взять любой БП к не DIY базам, никто не использует БП, с запредельными токами, с оглядкой на пускачи мотора. Номинал напряжения мотора, есть, ток - в абсолютно разумных, даже низких пределах. Взять тот же G25. Мотор тоже может нефигово разожраться по току, если ему дать, но сам блок у них, что-то в пределе 2-3х ампер. С остальными так же базами. И тут абсолютно не важно DC или BLDC мотор. Исходя от этого, так же и были рекомендации, не гнаться за +100500A блоками, у которых есть номиналы по напряжению для мотора. И тем самым, как бы лимитнуть ток в мотор принудительно.
  11. Что же там такого фантастического, в размере пусковых токов, моторов может быть? ) Один совет, лучше другого просто)
  12. А где связь сообщения выше и принцип работы bldc, о котором тут никто ничего не знает же конечно, и проблемы с ним же? Ось Х, положение руля, он тоже с холов мотора снимает? Что конечно же возможно, но тем не менее.
  13. На MMOS, если отключить энкодер, при включённой плате, и включить его обратно, сбивается центр, при прокрутках. Программное выставление центра, ей там по барабану. С виду похоже как механическое проскальзывание вала, и происходит не только в центре, а в хаотичном порядке. Но на самом деле, это не оно. Проходит когда только с подключенным энкодером, переподключается сам контроллер. Это к тому что, возможно, нечто похожее происходит и с вашими T300. Может плохой контакт с энкодером.
  14. @streametch есть на таких, но с diy драйвером и запиткой 150v. В качестве DD не понравился автору. Сделал с передачей. @thor_nsk да просто упорол @FredJesk контроллер экспериментами. Бывает. Там может быть стаб и вылетел, он и грелся на одном из stm которую упорол я).
  15. Ну я собственно про кобру М5. В ней определенно. Там само по себе слишком мягкое включение оси твиста, он постоянно доворачивает.
  16. @thor_nsk Да действительно. 680 Ohm подтяжки. 3,7v на линии 5V СТМ. Ток 100mA на каналы подтяжки. 2.2 K подтяжки. 4,25v на линии 5V СТМ. Ток 2 mA на каналы подтяжки. Но не особо выше номиналы резисторов от 2.2 надо тоже. С 4.7k не ловится уже. Если только не внешнее питание 12v на энкодер.
  17. @thor_nsk ну не знаю что ещё тебе посоветовать. Батарейку поставь если нет, хотя она по идеи тоже только для проектов с "часами". Тоже не сохранялась конфигурация, до записи в eprom. Потом норм. Батарейка есть в СТМ. Советуют. Один тип мне доказывал что СТМ отлавливает без пропусков энкодер, до бешанных скоростей лучше чем ардуино. И типа, те обороты что я указал, СТМ не может пропустить. Однако по факту, это не так. Так что, возможно, чей то опыт не записывать туда, тоже не просто так есть )
×
×
  • Создать...