Top.Mail.Ru
Перейти к содержанию
Новости в мире симрейсинга
Новости

Sieben

Рейсеры
  • Постов

    1159
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    26

Весь контент Sieben

  1. Да не. Покажите плату управления мотором, где используются супрессоры, тормозные резисторы) для предотвращения hi voltage индуктивных скачков с моторов) G25 это всё таки лайтовая версия, и свои транзюки могут вытащить, образно говоря. Не такие там значения всего vs тот же MY1025. А красный, подойдёт опять же под G25ый, но не под злой мотор. Всё уже придумано и работает великолепно именно по назначению. Диоды обратной цепи/холостого хода. С нормальным мотором, максимум с чем в этом плане поможет 1.5KE24A и подобные, это не вибить мосфет. Сработает в качестве предохранителя, не более. Потом под замену 1.5KE24A. Точно так же как это было с схемой из раннего на 1.5KE33A, с отключенными диодами холостого хода. И это на 12вольтах на мотор. Причём супрессор включается в Drain/ Sours к мосфету по правилам. На схеме не указанно, но на каждый мосф было по два 1.5KE33A. В итоге половина из 6-ти в хламину. Транзюки на 40v целые. Не было бы супрессоров выбило бы irlb3034. При использование холостых, cупрессоры не нужны. В качестве только супер-пупер перебздуна о транзисторах. По опыту вообще можно не ставить если есть холостые. Тоже самое и искрами, на том же реле которое в этой версии драйвера была. Без холостых диодов они естественно есть. Ну а так всё ровно. Огород из RC цепочек тоже мимо. С бтс на 24 вольт, всё таки можно скинуть до 12-14v. Судя по всему работает правило пропускной по току мосфов в зависимости от вольтажа, если греется. И да, нормальный БТС в этом случаи не выбивает а просто выключает. В очередном резюме на это тему. Тут либо использовать холостого, либо hi voltage Мосфеты. (250-600v). Но у них может быть не такой высокий ток по характеристикам. С БТС для доп меры, если не обязательной, холостые не помешают.
  2. @4elic Это классика. "Принцип работы."
  3. @4elic реклама что-ли. Тип выхода NPN, должен подойдёт. По идеи энкодер как энкодер.
  4. Такой редуктор не подойдёт@AlexSSPlay . Та и мотор тоже, лучше другой.
  5. Выше по сообщениям была ссылка как делать популярно на hx711.
  6. Про него и речь. Если схема, справляется, то там не важно, что там за бп. Разве нет? Мощные без защиты тоже не идут.
  7. Всё тоже самое, что ты только что прочитал из сообщения выше. Вопросов к базе нет и не было.
  8. Слегка тему украду. Очень даже сносно даёт представление, что к чему. Реакция, скорость, инертность при сменах направлений от сюда уже можно понять мощность плюс ещё отдельно добавить тест на крутящий, что ещё надо, что бы понять, что лишние вопросы к установке уже не нужны) Для примера Small Mige. На страгивание - 4ms. На смены направления - 30ms. (@propeler у твоего смены 40 ms ) Единственное это с баранкой было или без. Small Mige Острый график смен вращения. @Vovanes20 Ну и по графику для сравнения. Красные линии это подача сигнала. Чем ближе к ней, команды на смену направления вращения, и острее зелёная в конфиге в котором катаешь, тем лучше. Плюс цифры в файле для уточнения про всё те же 30ms на смены вращения базы. MY 1025. На смену вращения например 138ms!) Сравни с 30ms. Линия размазанная в отличии от примера выше. Это совершенно не тот игровой конфиг, но для контраста, к чему графики и цифры, то что надо. Так что, тест оптимальный. Не забыв соотнести Nm там и там и скорости реакций.
  9. @propeler Ну а почему собственно нет? Одно следствие другого тоже. Тесты с закачкой в мотор Мегаватт не интересуют и не актуальны. Интересны те значения, что идут в долгосрочной эксплуатации, как есть. Чё бомбануло то?
  10. Если бы они были, тут уже все на них наверно бы сидели. И давно.
  11. Самым простой способ приобрести специальный контроллер. Solo motor controller. С ним можно подружить всё что угодно без проблем.
  12. @Envi4 по форуму уже были примеры неверно подключённых энкодеров например.
  13. @Vovanes20 разделительные это обычно 0.1мкф код 104. Это гораздо больше чем 100пф. Иногда может помочь просто провода друг от друга раскидать.
  14. @PoMaH на 24v как с центром? Причин может быть несколько. По сути мотор у тебя на 60 вольт, и в шесть в пять раз меньше вольтаж от его номинала напряжения, как бы маловато. Он слабые сигналы, которые в центре положения руля может и не воспроизводит именно по этому.
  15. @PoMaH там всё работает. Только min force странный. Смени частоту попробуй. И max gain на 100. Какой мотор и питание?
  16. @RaFFaueQ попробуй перепрошить стм. Возможно ещё что-то с питанием. Замени с 500ом на 2kohm подтяжку. Это в любом случаи. И проверь сколько идёт на энкодер вольт с СТМ.
  17. То что мотор закрутился, это не показатель. Тем более без энкодера. Тем более с pwm 0.0.khz, и без выбранного режима ШИМ. С учётом этого, "и то что работает ШИМ", что либо советовать будет сложно)
×
×
  • Создать...